案例: 結(jié)合對謝家河變電站 1 # 主變進(jìn)行的色譜監(jiān)督工作成功避免了變壓器燒毀的設(shè)備損壞事故,說明了利用氣相色譜分析技術(shù)檢測充油電氣設(shè)備內(nèi)部故障是有效的。
• 前 言
早期發(fā)現(xiàn)和預(yù)測變壓器等充油電氣設(shè)備潛伏性內(nèi)部故障對于電力生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,防止事故發(fā)生和擴(kuò)大,有著極為重要的作用。氣相色譜分析技術(shù)具有分析速度快、準(zhǔn)確性高的特點(diǎn)。利用氣相色譜法分析充油電氣設(shè)備絕緣油中溶解氣體含量,定期對運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行檢測,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部早期潛伏性故障并對故障設(shè)備進(jìn)行跟蹤分析,掌握故障發(fā)展趨勢,及時進(jìn)行檢查處理,防止事故發(fā)生,確保充油電氣設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行,在今后的狀態(tài)檢修工作中將起到越來越重要的作用。
• 分析過程
滇中電業(yè)局 220KV謝家河變電站是滇中電網(wǎng)的樞紐站,承擔(dān)著電網(wǎng)內(nèi)80%以上的負(fù)荷。容量為150MVA的謝家河變 1 # 主變是該局容量大的變壓器。2000年1月10日色譜分析發(fā)現(xiàn)其總烴超標(biāo),總烴為385×10 -6 L/L,應(yīng)用三比值法進(jìn)行判斷,三比值編碼:022,故障性質(zhì)為高于700℃以上的高溫過熱。
經(jīng)過縮短試驗(yàn)周期進(jìn)行多次取樣分析,證明該設(shè)備總烴超標(biāo)呈緩慢上升趨勢,并且氣體含量隨著主變負(fù)荷的增加而增加,隨著主變負(fù)荷的降低而減少,呈現(xiàn)一定的規(guī)律變化,沒有明顯的增長趨勢。
相應(yīng)的電氣試驗(yàn)、紅外成像儀測溫也沒有發(fā)現(xiàn)異常,只是變壓器上蓋與底座的連片上用鉗形電流表測出的電流有 100A左右,超出正常運(yùn)行值,初步判斷是鐵芯上夾件緊固件與變壓器外殼接觸,鐵芯與變壓器外殼形成較大的環(huán)流,產(chǎn)生過熱。2000年7月10日變壓器退出運(yùn)行,進(jìn)行相應(yīng)的電氣試驗(yàn),電氣試驗(yàn)合格。其他檢查也沒有發(fā)現(xiàn)明顯的故障點(diǎn),初步判斷的故障部位*跡象,故障點(diǎn)難以找到,于是僅對鐵芯上夾件緊固件部分和套管引線接頭進(jìn)行處理并對變壓器油進(jìn)行脫氣處理后于2000年7月19日投入運(yùn)行。
變壓器投入運(yùn)行后,經(jīng)過不間斷的色譜分析, 12月19日色譜分析結(jié)果總烴再次超標(biāo),應(yīng)用三比值法進(jìn)行判斷,三比值編碼:022,故障性質(zhì)為高于700℃以上的高溫過熱。再次取樣分析仍然是總烴超標(biāo)。連續(xù)分析總烴含量呈緩慢上升趨勢。
通過對變壓器運(yùn)行情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該變壓器平時的運(yùn)行負(fù)荷都在 45—65MVA之間,zui高時也只到90MVA,僅有額定負(fù)荷的2/3,于是增加該變壓器的運(yùn)行負(fù)荷,在負(fù)荷高峰時取樣分析。2月13日上午主變增加至滿負(fù)荷后,分別于上午、下午、晚上在負(fù)荷高峰時取樣分析,發(fā)現(xiàn)乙炔同時超標(biāo);2月13日晚取樣后將變壓器負(fù)荷降低,連續(xù)取樣分析,總烴增加,乙炔降低;2月21日上午取樣分析發(fā)現(xiàn)乙炔含量迅速上升到44.5×10 -6 L/L ,氫氣超標(biāo),總烴增加,應(yīng)用三比值法進(jìn)行判斷,三比值編碼: 102,故障性質(zhì)為高能量的電弧放電,下午再次取樣分析,乙炔含量仍然是41.8×10 -6 L/L ,說明變壓器故障性質(zhì)已經(jīng)從高溫過熱發(fā)展到高能量的電弧放電。
將變壓器退出運(yùn)行后,進(jìn)行電氣試驗(yàn),電氣試驗(yàn)其他項目與上次試驗(yàn)結(jié)果變化不大,只有 110KV 側(cè)直流電阻測試各相繞阻電阻相互間的差別遠(yuǎn)大于三 相 平均值 2% 的標(biāo)準(zhǔn),其中 B 相線圈直流電阻值較大,初步認(rèn)為是 110KV B 相線圈存在故障,通過電氣試驗(yàn)縮小了故障的查找范圍。
• 故障檢查情況
經(jīng)過吊罩檢查, 3月15日在吊出110KV B相線圈,拆出圍屏后,發(fā)現(xiàn)線圈中部有大量燒熔的銅珠和碳粒,在線圈第四十匝換位處有大片燒黑的痕跡,還有一塊長約4—5cm的燒熔的銅珠,剝開故障點(diǎn)檢查,其原因?yàn)樵验g短路形成電弧放電。該線圈的每一匝由兩根扁銅導(dǎo)線迭繞組成,其中一匝的一根已斷,另一根已燒損近2/3, 另 一匝燒斷一根,相鄰絕緣紙大面積碳化。若不及時退出運(yùn)行進(jìn)行處理,導(dǎo)線*燒斷后,故障將會進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致變壓器嚴(yán)重?zé)龤А?/p>
經(jīng)現(xiàn)場初步分析,認(rèn)定故障不是由換位焊接點(diǎn)焊接質(zhì)量所致(焊接點(diǎn)清晰可見,焊疤良好),有兩種可能:一是由金屬異物造成的匝間短路,因線圈之間靠的較緊,此金屬異物可能是在線圈組裝時已留下,變壓器投運(yùn)后在電磁震動力的作用下, 此異物作機(jī)械運(yùn)動,破壞了 與之連接的相鄰線圈絕緣,后導(dǎo)致?lián)舸┓烹姡仪捌诘姆烹妼匍g歇性,并有高溫產(chǎn)生,對該變壓器增加負(fù)荷時,在較大的負(fù)荷電流作用下,故障點(diǎn)溫度持續(xù)升高,當(dāng)匝間絕緣全部碳化即形成匝間擊穿短路;第二種可能是導(dǎo)線原已受損(機(jī)械外力破壞),且其導(dǎo)電性能已較差(當(dāng)其接觸面積減少到 1/2至1/4時,檢查其直流電阻是不可能被發(fā)現(xiàn)的)而在出廠和交接試驗(yàn)時,未能檢出。運(yùn)行后在負(fù)荷電流的作用下,該點(diǎn)產(chǎn)生了持續(xù)性的過熱,但因負(fù)荷不大,一直處于過熱狀態(tài)。在負(fù)荷大幅上升后,該點(diǎn)過熱加劇并首先熔斷引弧,但其弧光能量較小,在油流方向的作用下,以及斷口的形狀,此電弧更多的對另一匝線圈產(chǎn)生作用,直至其間兩層絕緣碳化后擊穿形成匝間短路。現(xiàn)故障點(diǎn)已找到,具體原因仍在進(jìn)一步分析中。該變壓器故障消除后到現(xiàn)在一直正常運(yùn)行。
利用色譜連續(xù)跟蹤分析,在故障有明顯變化時,及時將變壓器退出運(yùn)行,成功地避免了一起大型變壓器燒毀的重大設(shè)備損壞事故,甚至是電網(wǎng)事故。這次故障的發(fā)現(xiàn)和及時處理,充分說明了利用氣相色譜分析技術(shù)檢測充油電氣設(shè)備內(nèi)部故障是非常有效的方法,同時也為狀態(tài)檢修工作積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。
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